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稳扎稳打 走好工艺改善每一步-九游会网址

稳扎稳打 走好工艺改善每一步
日期:2017/8/3
     


     要减少重稀土用量,从材料磁学退磁机理来说,就要降低坯料内部的晶界缺陷,改善微观结构的均匀性。而欲改善坯料微观结构,首先就要改善粉料粒度分布的均匀性,因此气流磨工艺的调整迫在眉睫,气流磨工艺改善小组也就应运而生。
     年初,趁着采购新型350气流磨设备的机会,改善小组分别与国内两家大型气流磨生产厂家——凯尔维特与新大科进行了相关的技术交流,了解了气流磨设备在钕铁硼行业中的发展现状及趋势,解决了萦绕在众人心头的多个有关气流磨的困惑,并且大概了解了其它钕铁硼生产厂家的磨料现状及部分参数设置。这些工作,为后面的气流磨改造及调试做好了初步的准备。
     设备是基础,所以工艺改善的第一步就是要确保设备完好,保证参数可靠。生产线上的两台400气流磨设备均是“老前辈”了,一台已运行了9年左右,另一台也已运行了4年左右。虽然从外观来看,它们保养得还算可以,但是内部管路及零部件的状况还是需要改进。
     从接到工艺调整指令开始,小组成员开始稳扎稳打全身心投入工作。他们先用压力表对从压缩机开始的管路进行压力测定,发现部分管路压损较大,随即对管路管径进行了变更,使压损降低到最小。然后采购了不同规格的分选轮、喷嘴等零部件,予以更换,并准备进入参数调整阶段。
      气流磨设备参数调试,是气流磨工艺改善最为关键的一步。因气流磨粒度分布受不同参数交互耦合作用,所以,并不是调整某个单一参数就能改善气流磨粒度。自从参数调整开始,小组成员从上班开始就蹲守在气流磨设备面前,自己进行加料、取样、测试、出料等工作,有时甚至到晚上6、7点才得以下班。因为有太多的参数变量及组合,繁琐的数据记录及分析成为调试过程必不可少的一个环节。但经过一次次的摸索推敲,终于拨云见日,粒度分布的一致性得到一步步提高。
      经过整个改善小组及技术科一年多的努力,粉料粒度分布的一致性得到了显著提高。更值得庆贺的是,气流磨超细粉率比之前下降了不少。在这个成绩的基础上,我们将持续进行气流磨工艺改进,众志成城勇攀高峰,争做行业领袖!
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